日前,保變電氣所屬合變公司研制成功配套660兆瓦發(fā)電機(jī)組的首臺(tái)三相一體780兆伏安/220千伏電力變壓器,產(chǎn)品一次性通過全部試驗(yàn),各項(xiàng)性能參數(shù)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議要求。
該產(chǎn)品研制成功,標(biāo)志著合變公司研發(fā)能力取得重大突破,填補(bǔ)了220千伏大容量變壓器研制空白。該變壓器應(yīng)用于安徽華電六安電廠#3主變壓器改造項(xiàng)目,生產(chǎn)工期緊、設(shè)計(jì)難度高,特別是低壓大電流引起的過熱問題是本產(chǎn)品設(shè)計(jì)的難點(diǎn)和重點(diǎn),同時(shí)外觀設(shè)計(jì)及接口方面與現(xiàn)場原有設(shè)備需實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接。
面對(duì)技術(shù)難題,合變公司設(shè)計(jì)、工藝部門聯(lián)合組建了專項(xiàng)攻關(guān)小組。針對(duì)低壓大電流引起的過熱問題,首次采用新型電磁組合屏蔽結(jié)構(gòu),通過合理布局繞組與電磁組合屏蔽,結(jié)合三維磁熱耦合仿真分析,使低壓大電流引起的雜散損耗降低30%,有效解決低壓大電流引起的局部過熱問題。
為確保新產(chǎn)品與現(xiàn)場原有設(shè)備高度適配,設(shè)計(jì)人員主動(dòng)前往現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地測量,全程與業(yè)主保持溝通交流,秉持精益求精的態(tài)度,反復(fù)研討,修改完善工作方案。同時(shí)積極與運(yùn)輸公司溝通,取消肩架式結(jié)構(gòu),采用常規(guī)凹型車運(yùn)輸方式,既減輕了現(xiàn)場安裝工作強(qiáng)度,又有效降低了運(yùn)輸成本。最終保質(zhì)保量按期完成設(shè)計(jì)任務(wù)。
針對(duì)此類大容量大電流的發(fā)電機(jī)變壓器,合變公司首次實(shí)現(xiàn)免試裝工藝,同時(shí)壓銅編織線首次實(shí)現(xiàn)免油箱配線,節(jié)省了等待油箱的時(shí)間,使裝配工期縮短了3天,為按期高質(zhì)量完成制造任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(郭明珍)
該產(chǎn)品研制成功,標(biāo)志著合變公司研發(fā)能力取得重大突破,填補(bǔ)了220千伏大容量變壓器研制空白。該變壓器應(yīng)用于安徽華電六安電廠#3主變壓器改造項(xiàng)目,生產(chǎn)工期緊、設(shè)計(jì)難度高,特別是低壓大電流引起的過熱問題是本產(chǎn)品設(shè)計(jì)的難點(diǎn)和重點(diǎn),同時(shí)外觀設(shè)計(jì)及接口方面與現(xiàn)場原有設(shè)備需實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接。
面對(duì)技術(shù)難題,合變公司設(shè)計(jì)、工藝部門聯(lián)合組建了專項(xiàng)攻關(guān)小組。針對(duì)低壓大電流引起的過熱問題,首次采用新型電磁組合屏蔽結(jié)構(gòu),通過合理布局繞組與電磁組合屏蔽,結(jié)合三維磁熱耦合仿真分析,使低壓大電流引起的雜散損耗降低30%,有效解決低壓大電流引起的局部過熱問題。
為確保新產(chǎn)品與現(xiàn)場原有設(shè)備高度適配,設(shè)計(jì)人員主動(dòng)前往現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地測量,全程與業(yè)主保持溝通交流,秉持精益求精的態(tài)度,反復(fù)研討,修改完善工作方案。同時(shí)積極與運(yùn)輸公司溝通,取消肩架式結(jié)構(gòu),采用常規(guī)凹型車運(yùn)輸方式,既減輕了現(xiàn)場安裝工作強(qiáng)度,又有效降低了運(yùn)輸成本。最終保質(zhì)保量按期完成設(shè)計(jì)任務(wù)。
針對(duì)此類大容量大電流的發(fā)電機(jī)變壓器,合變公司首次實(shí)現(xiàn)免試裝工藝,同時(shí)壓銅編織線首次實(shí)現(xiàn)免油箱配線,節(jié)省了等待油箱的時(shí)間,使裝配工期縮短了3天,為按期高質(zhì)量完成制造任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(郭明珍)